濟鋼總公司強化用電管理實現(xiàn)節(jié)能增效 (2004-07-12)
發(fā)布時間:2007-12-04
作者:
來源:鮑軒
瀏覽:2442
近幾年來,總公司實施需求側(cè)管理的供用電,通過建立“消峰填谷、調(diào)荷節(jié)電”制度,采用一系列新技術,逐步更新先進供用電設備,全面開展變壓器及線路經(jīng)濟運行等舉措,確保生產(chǎn)運行高速高效,實現(xiàn)了節(jié)能增效,降低了生產(chǎn)成本,取得了顯著的經(jīng)濟效益和社會效益?!?
長期以來,全國電力供應緊張,成為經(jīng)濟發(fā)展的重要制約因素。我公司作為全國特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè),年用電量18億千瓦時, 是濟南電網(wǎng)第一用電大戶。另外,我公司的電費占總成本的8%左右,電耗的多少,直接影響成本和經(jīng)濟效益。為最大限度地提高用電效率,節(jié)約電能,增加效益,降低成本,總公司采取了行之有效的用電管理措施,收到明顯成效。
實行“峰平谷”用電管理,年節(jié)電效益500萬元??偣局贫ú栏駡?zhí)行《消峰填谷、調(diào)荷節(jié)電管理辦法》,凡不需要連續(xù)運轉(zhuǎn)的設備,都盡可能“避峰”生產(chǎn),如機械設備制造公司的大型鉚焊工區(qū)、原料廠上料、動力廠補水泵等,多是避開用電高峰,改在夜晚生產(chǎn)。
利用干熄焦余熱發(fā)電,變廢為寶,提高資源綜合利用水平。干熄焦工程是國家“九五”重點節(jié)能示范項目,6000kW發(fā)電機組為該工程配套子項,于1999年3月建成投產(chǎn),汽輪發(fā)電機組于2000年7月28 日正式并網(wǎng)運行。該項目投產(chǎn)后,通過有效強化管理,使干熄焦汽電系統(tǒng)實現(xiàn)了穩(wěn)定、高效運行,發(fā)電量穩(wěn)步、快速提高,年發(fā)電量達到2800萬kW/h,年經(jīng)濟效益1100多萬元。
采用電機變頻技術,年節(jié)電效益1000萬元。變頻調(diào)速技術可以實現(xiàn)軟起、制動,調(diào)速性能好,在通風機、鼓風機、水泵、離心式分離機等設備上普遍采用。焦化廠煤氣風機變頻調(diào)速和模糊控制、一煉鋼除塵風機變頻改造、球團廠豎爐軟水系統(tǒng)恒壓供水、二小型加熱爐鼓風機變頻改造、原第二燒結廠風機變頻改造等都采用了該項技術。
優(yōu)化電網(wǎng)無功補償,提高功率因數(shù),年節(jié)電效益35萬元。對供電距離長、線路損耗大、終端功率因數(shù)低的用電設備,進行無功就地補償,功率因數(shù)得到提高,線路壓降減少,減少了投資,降低了電耗,供電安全質(zhì)量得以大大提高。中厚板廠粗軋機采取動態(tài)無功就地補償裝置,功率因數(shù)從0.6提高到了0.9。
逐步更新淘汰現(xiàn)有低功率供用電設備。在技改工程、大中修項目中采用節(jié)能型供用電設備,以高效率的電氣設備取代低效率的電氣設備。在1999年前,已完成了所有生產(chǎn)線上電動機、變壓器的高效替換和改造工作。
提高配電標準電壓等級。在供電容量相同的條件下,當導線電流密度相同時,則10KV比6KV線路功率損耗減少約40%,電壓損耗也減少約40%,既降低了損耗,又提高了供電質(zhì)量。從2000年始,總公司新上項目配電網(wǎng)電壓等級均由6KV提高到10KV。
燃氣?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電。利用生產(chǎn)的副產(chǎn)品焦爐煤氣和高爐煤氣作燃料發(fā)電,被國家列入第二批重點技術改造“雙高一優(yōu)”項目和第七批國債專項資金項目。投產(chǎn)后每年發(fā)電上網(wǎng)電量可達7.38億kW/h,經(jīng)濟效益約3.5億元,每年可節(jié)省標準煤約25萬噸,經(jīng)濟、環(huán)保、社會效益極為顯著。
此外,總公司還推廣應用綠色照明技術,采用蓄冷式空調(diào)系統(tǒng)等。在1750m3高爐配套TRT發(fā)電機組8000KW,年發(fā)電可達5000萬kW/h,年經(jīng)濟效益2000元。