1975年鞍山鋼鐵公司、本溪鋼鐵公司的1700熱連軋機(jī)組自動(dòng)化所需的20MN(2000tf)測(cè)壓儀標(biāo)定問(wèn)題迫在眉睫;七機(jī)部大型火箭推力的測(cè)量也需要標(biāo)定1000tf 以上的力傳感器。因此冶金部和七機(jī)部分別要求國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局建立2000tf標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力機(jī)。造船、建筑、原子能發(fā)電、海洋石油開(kāi)采等行業(yè),也有此需要。
1975年10月,國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局在京召開(kāi)專題會(huì)議,討論大力值標(biāo)準(zhǔn)的建立問(wèn)題,到會(huì)的有一機(jī)部、冶金部、六機(jī)部、七機(jī)部、國(guó)家建委、工程兵等代表。
根據(jù)會(huì)議討論精神,一機(jī)部、冶金部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量局于1976年5月2日聯(lián)合給國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)發(fā)文,題為《關(guān)于解決軋鋼自動(dòng)化中測(cè)壓儀標(biāo)定問(wèn)題的報(bào)告》。文中第一次正式提出要建立“2000tf~3000tf 液壓式標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力機(jī)”。
1977年4月15日國(guó)家計(jì)委以(77)計(jì)生字86號(hào)文,復(fù)“關(guān)于軋鋼自動(dòng)化中測(cè)壓儀標(biāo)定問(wèn)題的報(bào)告”。原則同意,并指出“建立大力值標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試能力,是關(guān)系到獨(dú)立自主、自力更生地發(fā)展我國(guó)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)的一項(xiàng)重要任務(wù)。”
1977年國(guó)家計(jì)委將研制“2000tf液壓式標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力機(jī)” 列入國(guó)家重大項(xiàng)目計(jì)劃。
赴PTB考察
研制“2000tf液壓式標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力機(jī)”(以下簡(jiǎn)稱“2000tf測(cè)力機(jī)”)的任務(wù),由中國(guó)計(jì)量科學(xué)研究院(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)計(jì)量院”)承擔(dān),1978年由我和施昌彥等組成課題組。同年9月,我和施昌彥到德國(guó)聯(lián)邦物理技術(shù)研究院(PTB)考察1650tf標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力機(jī),由PTB測(cè)力室主任彼得斯博士接待。當(dāng)時(shí)世界上最大的液壓式標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力機(jī)正在工作,主機(jī)非常雄偉,結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜。但操作時(shí)有測(cè)力機(jī)的加荷砝碼撞擊聲,到高壓時(shí),液壓波動(dòng)度很大。
彼得斯博士介紹:“這臺(tái)設(shè)備由MAN公司制造。從1961年開(kāi)始研究,原來(lái)是單缸結(jié)構(gòu),由于油缸尺寸過(guò)大,制造時(shí)達(dá)不到設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確度要求,結(jié)果失敗了。1965年改用4缸并聯(lián)結(jié)構(gòu),于1969年完成設(shè)計(jì)。1971年在MAN公司進(jìn)行初步試車后,即運(yùn)到PTB安裝,至1973年調(diào)試完畢,前后經(jīng)歷13年。此后又對(duì)液壓及電控系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn),目前仍在做提高準(zhǔn)確度、性能等工作。”
這次考察收獲很大,對(duì)我們的設(shè)計(jì)思路有很大的啟迪,同時(shí)留下極深刻的印象。像原西德這樣技術(shù)、工業(yè)都為第一流的發(fā)達(dá)國(guó)家,建造這樣一臺(tái)設(shè)備,尚花了這么長(zhǎng)的時(shí)間,這么大的精力。我國(guó)的科技、工業(yè)實(shí)力那時(shí)比他們差得多了,卻要建造比他們更大的測(cè)力機(jī),其困難可想而知。但我們沒(méi)有被困難嚇倒,知難而進(jìn)。
大膽創(chuàng)新
在進(jìn)行技術(shù)方案構(gòu)思時(shí),我們從原理上進(jìn)行創(chuàng)新。
液壓式測(cè)力機(jī)大油缸很長(zhǎng)的原因是由于采用了“動(dòng)壓潤(rùn)滑原理”的結(jié)果。全世界液壓式測(cè)力機(jī)都采用這種原理。
關(guān)鍵時(shí)刻,我們想到了科學(xué)上的逆向思維,即由“動(dòng)”變“靜”,就是不采用“動(dòng)壓潤(rùn)滑原理”,改為采用“靜壓潤(rùn)滑原理”,這是一個(gè)大膽的設(shè)想和創(chuàng)新,它導(dǎo)致了這項(xiàng)研究工作不僅研究成功而且達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。它開(kāi)辟了建立液壓式測(cè)力機(jī)的另一條途徑。但在測(cè)力機(jī)中采用靜壓潤(rùn)滑原理,能否保證工作活塞與大油缸之間不產(chǎn)生機(jī)械摩擦?這是關(guān)鍵,必須獲得證實(shí)才能采用。當(dāng)時(shí),靜壓潤(rùn)滑技術(shù)在機(jī)床上已獲得應(yīng)用,國(guó)內(nèi)研究靜壓潤(rùn)滑技術(shù)的權(quán)威機(jī)構(gòu)之一是廣州機(jī)床研究所。我們專程去請(qǐng)教,他們也說(shuō)不準(zhǔn),因?yàn)橛糜跍y(cè)力機(jī),世界上沒(méi)有這種先例。為此,我們必須自己進(jìn)行模擬試驗(yàn),取得切實(shí)可行的證明,才可進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)。這樣,必須要有承制廠的配合,才能進(jìn)行模擬試驗(yàn)。
落實(shí)承制廠
選擇一個(gè)合適的承制廠,是順利研制2000tf測(cè)力機(jī)的必要條件。我們選擇了上海重型機(jī)床廠(以下簡(jiǎn)稱“上重廠”),因?yàn)樗麄兩a(chǎn)過(guò)500tf測(cè)力機(jī),質(zhì)量好,有經(jīng)驗(yàn),上海的協(xié)作條件好。但從1977年12月起,我一直與一機(jī)部、上海機(jī)電一局、上重廠聯(lián)系,由于上重廠不愿承擔(dān),所以前后談了8次,均未成功。
1979年7月,一機(jī)部擬把這項(xiàng)任務(wù)下達(dá)到青海重型機(jī)床廠(以下簡(jiǎn)稱“青重廠”),青重廠也愿意接受。8月我們?nèi)デ嘀貜S實(shí)地考察,認(rèn)為青重廠的加工條件雖比上重廠好,但缺乏經(jīng)驗(yàn),更重要的是協(xié)作條件差,將來(lái)有不少困難。
從青重廠回來(lái)后,我又去上重廠聯(lián)系,上重廠藉口準(zhǔn)備與西德合作生產(chǎn)機(jī)床為由,加以拒絕。
在這種情況下,同年10月15日,一機(jī)部發(fā)文致青海省機(jī)械局,由青重廠試制生產(chǎn)2000tf標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力機(jī)。
1980年8月,我們?cè)俣鹊角嘀貜S考察,并商談研制費(fèi)用、模擬試驗(yàn)等事項(xiàng)。了解到青重廠周圍不僅沒(méi)有協(xié)作條件,也不具備做模擬試驗(yàn)條件,要價(jià)又太高,總之不適合承制。
回京后,我向國(guó)家計(jì)量總局匯報(bào)去青重廠的情況,并建議繼續(xù)爭(zhēng)取上重廠承擔(dān),有的領(lǐng)導(dǎo)表示這有困難,因?yàn)榍嘀貜S試制已是定下來(lái)的事,最后白景中局長(zhǎng)表了態(tài):“讓老蔡再去試一試吧! ”所以9月、10月我兩次去上重廠,第一次,他們表示“尚需研究”;第二次又明確拒絕。
至此,已是山重水復(fù)疑無(wú)路,只待柳暗花明又一村。
老天不負(fù)有心人,在這關(guān)鍵時(shí)刻,奇跡出現(xiàn)了,上重廠換了新的黨委書(shū)記,1980年11月下旬,我找新的書(shū)記商談。他深明大義,說(shuō):“既然國(guó)家這么需要,我們同意承擔(dān)?!睆S長(zhǎng)呂江、總工田澤也表示同意,這時(shí)一貫堅(jiān)決反對(duì)的副廠長(zhǎng)也默認(rèn)了。
1981年2月1日,我和田澤分別代表中國(guó)計(jì)量院和上重廠簽訂了“關(guān)于研制2000tf標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力機(jī)的協(xié)議”。至此承制廠落實(shí)了。
1981年4月下旬,我們與國(guó)家科委辦理了“科技三項(xiàng)費(fèi)用專項(xiàng)合同”。合同編號(hào)為439。這個(gè)項(xiàng)目正式列入國(guó)家重大科研項(xiàng)目。
該合同的研制經(jīng)費(fèi)共300萬(wàn)。至此,研制經(jīng)費(fèi)也落實(shí)了。
1981年6月,中國(guó)計(jì)量院賠償青重廠經(jīng)費(fèi),與青重廠關(guān)系到此為止。
模擬試驗(yàn)
1981年3月31日,我與上重廠簽訂了“2000tf標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力機(jī)工作缸塞系統(tǒng)模擬試驗(yàn)任務(wù)書(shū)”。
中國(guó)計(jì)量院的500tf測(cè)力機(jī)還在上重廠的裝配車間內(nèi),這給做模擬試驗(yàn)創(chuàng)造了最好的條件。我們就在這臺(tái)測(cè)力機(jī)上進(jìn)行模擬試驗(yàn)。模擬試驗(yàn)的工作油缸、工作活塞的內(nèi)外徑尺寸與500tf測(cè)力機(jī)的工作缸塞基本一致。
1981年12月模擬試驗(yàn)結(jié)束。
模擬試驗(yàn)不僅證明靜壓潤(rùn)滑可行,而且計(jì)量性能比動(dòng)壓潤(rùn)滑有了大幅度提高。
通過(guò)模擬試驗(yàn),同時(shí)取得了各項(xiàng)設(shè)計(jì)參數(shù),這是本研究課題一個(gè)最重大的突破。
接著,課題組于1982年2月完成了技術(shù)設(shè)計(jì)。
施工設(shè)計(jì)
為了使施工設(shè)計(jì)的圖紙更切合上重廠的實(shí)際,我們與上重廠成立了一個(gè)聯(lián)合施工設(shè)計(jì)技術(shù)組,設(shè)計(jì)地點(diǎn)在上重廠地下室。明確設(shè)計(jì)由中國(guó)計(jì)量院負(fù)責(zé),廠方派出人員的工作由院方安排。
1982年3月,課題組蔡正平、施昌彥、李振民、周宏、易本忠、沈京全部去上重廠。上重廠派出金仁法、章富元、陶仁法、沈利、袁金如。
我國(guó)從1981年8月起,計(jì)量單位制采用了國(guó)際單位制,力的單位改為牛頓(N),所以2000tf(2000噸力)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力機(jī)改為:20MN(20兆牛)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力機(jī)。
經(jīng)過(guò)一年努力,于1983年4月完成了施工設(shè)計(jì)。
赴日本考察
1984年9月,我到日本參加國(guó)際會(huì)議并到日本計(jì)量研究所參觀當(dāng)時(shí)世界上最大的20MN 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)力機(jī)(見(jiàn)圖1)。這臺(tái)設(shè)備當(dāng)時(shí)沒(méi)有運(yùn)轉(zhuǎn),只能參觀外表。這臺(tái)測(cè)力機(jī)在1977年立項(xiàng),到1982年建成,該機(jī)采用了傳統(tǒng)的單缸結(jié)構(gòu)和動(dòng)壓潤(rùn)滑原理,所以大油缸長(zhǎng)度為3.5m,主機(jī)高約12m,僅能做壓向力檢定。這臺(tái)測(cè)力機(jī)耗資9億日元。
曲折的試制過(guò)程
從1985年開(kāi)始,進(jìn)入加工階段。加工過(guò)程涉及南京汽輪電機(jī)廠、上海江南造船廠、上海汽輪機(jī)廠、上海造紙機(jī)械廠、上海機(jī)床廠、上海重型機(jī)器廠、上海球墨鑄鐵廠、北京重型機(jī)器廠、洛陽(yáng)軸承廠、杭州汽輪機(jī)廠等10余個(gè)大廠的協(xié)作。
1985年1月27日,大油缸在南京汽輪電機(jī)廠加工時(shí),發(fā)現(xiàn)其內(nèi)孔壁面有大小不勻的白斑和黑斑,經(jīng)專家分析,認(rèn)為是由于鍛造時(shí)鋼錠冒口切除太少,及鑄造時(shí)合金元素未充分熔化而嚴(yán)重偏析所致。這樣嚴(yán)重的質(zhì)量事故,理應(yīng)報(bào)廢。但由于大油缸加工周期最長(zhǎng),費(fèi)用最大,又無(wú)備件,下不了決心報(bào)廢,只能繼續(xù)進(jìn)行加工。大油缸最后一道是珩磨工序,由于找不到珩磨協(xié)作廠,這道工序也未進(jìn)行。這樣直接導(dǎo)致了大油缸與大活塞組裝時(shí),發(fā)生了極為嚴(yán)重的事故。
1987年6月下旬,當(dāng)大油缸與大活塞進(jìn)行組裝時(shí),發(fā)生了缸塞卡死的重大事故。我接到電報(bào)后,速赴上重廠,見(jiàn)大家情緒低落,很多人認(rèn)為這下完了,研制失敗了。這是研制過(guò)程中最困難、最黑暗的階段,必須采取正確的態(tài)度和思想,咬著牙,挺過(guò)去。首先要研究如何把大活塞從大油缸中取出,當(dāng)時(shí)有兩種意見(jiàn): 一種是活塞向下壓出;一種是活塞向上頂出。上重廠請(qǐng)我拍板,我決定采用“上頂”的辦法,當(dāng)油壓加到62kgf/cm2時(shí),才取出活塞。根據(jù)活塞、油缸的傷勢(shì),如采用“下壓”法,活塞根本取不出來(lái),這樣麻煩就太大了。
8月31日召開(kāi)專題會(huì)議,研究大油缸塞卡死事件,廠方以副廠長(zhǎng)為首11人參加,院方我和李振民2人。會(huì)議開(kāi)始時(shí)氣氛緊張,廠方一致把矛頭指向我方,認(rèn)為選材不當(dāng)所致。實(shí)際上是由于大油缸該報(bào)廢而沒(méi)有報(bào)廢所致。這時(shí)指責(zé)誰(shuí)的責(zé)任,只能加劇廠、院雙方的對(duì)立,對(duì)以后的工作進(jìn)展非常不利。我提議:“當(dāng)前最主要的是團(tuán)結(jié)一致,恢復(fù)信心,采取切實(shí)可行的補(bǔ)救措施?!睍?huì)后成立了修復(fù)小組,研究出妥善的解決辦法。
1988年12月,修復(fù)后的大活塞與大油缸成功地進(jìn)行組裝(見(jiàn)圖2),取得了突破性進(jìn)展。
圖2 修復(fù)后大活塞與大油缸進(jìn)行組裝
1989年5月,零件均加工好了,進(jìn)行整機(jī)裝配,9月整機(jī)裝好,進(jìn)行機(jī)、電、液聯(lián)機(jī)調(diào)試,一切正常,9月20日進(jìn)行22MN 滿負(fù)荷試驗(yàn),運(yùn)轉(zhuǎn)正常,這意味著這項(xiàng)研究成果基本上已經(jīng)研制成功。
匯報(bào)會(huì)
這時(shí),上重廠廠長(zhǎng)對(duì)我說(shuō):“到目前為止,300萬(wàn)經(jīng)費(fèi)已用完,廠里已墊資,至少要增加80萬(wàn)費(fèi)用?!边@一點(diǎn)我很理解,費(fèi)用確實(shí)不夠,我建議:“先開(kāi)一次匯報(bào)會(huì),邀請(qǐng)國(guó)家科委等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)現(xiàn)場(chǎng)看20MN測(cè)力機(jī)進(jìn)展情況,當(dāng)他們看到成功在望時(shí),增資問(wèn)題自然可以商量?!睆S長(zhǎng)同意我的意見(jiàn)。
主要意見(jiàn)如下:
1.主要技術(shù)指標(biāo)均優(yōu)于合同要求
力值不確定度優(yōu)于±0.01%(合同要求±0.05~±0.1%);力值變動(dòng)度優(yōu)于0.01% ( 合同要求0.05% ~0.1%);靈敏限優(yōu)于0.002%(合同要求0.02%);液壓波動(dòng)度5分鐘優(yōu)于0.005%(合同無(wú)此要求)。
本文刊發(fā)于《中國(guó)計(jì)量》雜志2014年第2期
作者:原國(guó)家計(jì)量局總工程師 蔡正平
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